液化气体运输车变速器换档发响抖动

该 液化气体运输车装用的变速器,采用双副轴传动结构。变速器由主、副箱组合而成,主箱为机械操纵,副箱为气压操纵。检查这种变速器操纵机构的技术状况时,首先应查看变速杆、伸缩传动杆、弯传动杆、连接凸缘、驱动摇臂和换档轴等的相互连接固定情况,然后再查看变速杆由低速区域移至高速档区域,或由高速档区域移至低速档区域时,换档轴是否能由上往下,或由下往上做阶梯性地移动。根据故障现象并结合实践经验,初步判断以下几下地方可能有问题:

1、 液化气体运输车  变速器输出法兰盘螺栓松动,或传动轴中间支承总成螺栓松动。

2、 液化气体运输车  变速器主箱或副箱有问题。

本着先易后难的原则进行检查并重新紧固了相关部位的螺栓后试车,结果故障依旧。随后,将变速器从汽车上吊下进行折磨检。发现副变速箱左副轴前轴承损坏,主箱倒档轴后部平端紧固螺钉松动,并卡在已损坏的轴承与倒档轴之间。另外,还发现主箱左副轴后端定位卡簧已折断,主箱底部摸出一个弹性销钉。

为此,及时更换损坏的轴承和机件,并通过查资料找到了遗落在主箱底部的弹性销钉的安装部位。将它重新安装在变速器上盖的双H换档控制机构中的拨块定位处后再试车,发现故障仍未排除。而且还出现 了前倨后恭问题,即挂上倒档后,汽车不能倒车。再拆下双H 换档控制机构,用旋具拨倒档拨叉,汽车不仅没能倒行,反而发出响声。

 液化气体运输车为此又进行了以下试验。重新起动汽车挂倒档,慢松离合器出现响声时,踩下离合器踏板,并使柴油发动机熄火(此时,换档杆一定要置于倒档位置上)。在不让倒档拨叉轴移动的前提下,拆下双H档控制机构和拨叉盖板,发现倒档滑动接合套已完全进入倒档齿轮内,换句话说就是完全接合,由此可以判定,故障不在变速器的操纵部分,也不在变速器的主箱,问题可能出在副箱上。

因此,再次对副箱进行了拆检,首先仔细检查了主箱的输出齿轮(即副箱的主动齿轮),外观及外齿未发现问题,内齿则已磨损。与该齿啮合的副箱虽也有磨损,但不及主箱齿严重。更换这一对啮合以齿轮后再试车,故障现象消失。

 液化气体运输车事后分析认为,之所以如此是因为挂档后,主箱的输出齿轮就反转。由于该齿轮内齿有问题,在与副箱输出齿接合后,受力部位正好处在严重磨损的齿面上 。在没有负荷的情况下能旋转,一旦带负荷输出齿轮就会跳转(俗称齿打滑),无法把动力传递给副箱的输出轴,导致产生磨齿声,同时引起变速器严重抖动。

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